智能“機械手”省時更省力
我國鐵路呼和浩特局集團公司包頭車輛段呼東動車所檢修庫內,員工楊文廣正操作設備進行crh5型動車空氣繃簧替換作業,設備上的“機械手”穩穩取下故障空氣繃簧后,又嚴絲合縫地把新繃簧裝置上去,全程用時不到10分鐘。通過技術創新,該所不僅大幅提高了工作效率,還降低了檢修成本。
“以前替換空氣繃簧沒有合適的轉移卡具,只能人工肩扛手抬,安全風險大,作業效率低,勞動強度大、耗時長,還無法結合一級修作業同時進行?!睏钗膹V撫摸寶貝似的撫摸著這臺由液壓缸、彈性液壓立柱、機械手臂和操控單元組成的“機械手”,介紹起了它的“宿世今生”。
楊文廣說,由于該所檢修庫配套設備均以檢修crh2型動車組為參閱規劃,2015年草原動車開行后,工裝設備不匹配快速晉級的車型的問題一直困擾著員工,尤其是替換crh5型空氣繃簧時,替換平臺作業空間缺乏,導致常用載重設備無法運用,只能人工轉移,替換耗時3小時以上,嚴峻限制了動車檢修效率,因而扣車檢修更大大影響了正常運送安排,從根本上解決空簧替換作業問題已火燒眉毛。
事實上,類似的問題在北京、沈陽、哈爾濱、武漢、蘭州等6個相同配屬crh5型動車組的動車所普遍存在?!皼]有能夠參閱的對象,咱們只能自己揣摩?!蔽覈F路呼和浩特局集團公司包頭車輛段呼東動車所支部書記吳德海說。
2017年由該所員工組成的20人研發團隊正式建立。萬事開頭難,他們量體裁衣,結合場地實際情況,從有用利用已有設備、空間方面尋找突破口。
“空氣繃簧在替換進程中是可壓縮的,一套能實現自動壓縮、并簡單固定的承重載體能夠解決作業空間缺乏的問題?!眳堑潞=榻B說,他們選用可自由活動的機械手臂作為主體,固定在現場已有的架車機側梁上,運用大功率液壓馬達和液壓缸提供動力,一臺高度可調、移動方便、易固定的“機械手”雛形出現了。
“操控電路是這臺‘機械手’的魂靈?!眳堑潞Uf,規劃一套操作簡單、故障率低的操控電路,能夠實現空簧替換進程全部由機械完成,能大大降低替換作業難度和作業人員勞動強度。研發團隊經過發重復試驗改善,終究完成了雜亂的電路規劃,通過幾個按鈕就能實現對機械手臂的完美操控。
2018年年末,“機械手”投入運用,crh5型動車組空氣繃簧替換作業工時比之前縮短2.2小時,本來必須5人合作完成的工作現在全程僅需一人操作電控設施,大大削減勞動強度,還節省了很多檢修成本。
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