廣西河池地區(qū)水泥廠是個年產(chǎn)30萬噸的水泥企業(yè),有直徑2.6×13米開路水泥磨1臺。為了適應(yīng)水泥新標(biāo)準(zhǔn)的要求,該廠技術(shù)部、生產(chǎn)部、設(shè)備部有關(guān)人員共同商定,提出了多種技改措施和技術(shù)方案。但由于該廠這臺直徑2.6×13米開路水泥磨設(shè)計時未考慮圈流布置,廠房結(jié)構(gòu)不合理及空間位置緊張,難以安裝選粉設(shè)備,另外閉路系統(tǒng)需新增選粉機(jī)、提升機(jī)、輸送絞刀等設(shè)備及土建投資,運轉(zhuǎn)費用高,加之長磨使用外選粉效果差,磨外上選粉機(jī)的措施是不可行的。幾種技術(shù)改造方案均不理想,不能達(dá)到既能滿足新標(biāo)準(zhǔn)又能提高產(chǎn)量的要求。
1999年8月,該廠的技術(shù)人員通過到多家水泥廠家及設(shè)備生產(chǎn)廠家進(jìn)行實地認(rèn)真考察后,決定采用江蘇鹽城市誠信水泥機(jī)械制造有限公司與有關(guān)科研院所合作開發(fā)研制的“cxm水泥磨磨內(nèi)改造技術(shù)及設(shè)備”。該技術(shù)在一、二倉采用特殊的分篩裝置,應(yīng)用“小篦縫、大流量”的原理,充分發(fā)揮一倉破碎的作用;二、三倉內(nèi)采用復(fù)合式磨內(nèi)選粉裝置,使球倉的物料進(jìn)入選粉裝置后,對物料進(jìn)行粗細(xì)分離,粗料返回球倉,
細(xì)料順利進(jìn)入段倉;三倉內(nèi)置螺旋式活化裝置改善遠(yuǎn)離筒體表面較遠(yuǎn)的鋼段層,因襯板不能有效帶動而使其運動程度微弱形成的“滯留區(qū)”的影響,加強各段層的運動,提高研磨的效率;同時重新分工各倉位的功能,應(yīng)用小段強化研磨,配以優(yōu)化的球段級配,實現(xiàn)了磨內(nèi)選粉,解決了磨內(nèi)過粉磨現(xiàn)象。
1999年11月,誠信公司開始對這臺直徑2.6×13米開路水泥磨內(nèi)部進(jìn)行技術(shù)改造,清理出磨內(nèi)球段,拆除原隔倉板、出料篦板、部分擋料圈及隔倉板附近的襯板,安裝組合預(yù)篩分隔倉裝置,安裝組合式選粉裝置,安裝活化裝置及出料裝置,根據(jù)物料特性優(yōu)化各倉長度及球段級配,通過3天的安裝調(diào)試一次性達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)。
經(jīng)過近5年的運行情況分析,粉磨同一種品種水泥時,磨機(jī)臺時產(chǎn)量由29~31噸提高到38~42噸,噸水泥電耗由35.6千瓦時下降到26.7千瓦時,水泥粉磨綜合電耗降低了8.9千瓦時/噸。經(jīng)測算,按運轉(zhuǎn)率85%計,水泥磨每年可節(jié)電216.5萬千瓦時,每年可節(jié)約成本86.6萬元(按電度0.4元/千瓦時),而水泥磨改造材料及技術(shù)服務(wù)費總價為18.5萬元,僅節(jié)省電費一項,3個月即可收回全部投資。另外,從水泥顆粒級配分析,改造后生產(chǎn)的水泥顆粒粒徑類似于o-sepa選粉機(jī)生產(chǎn)的水泥顆粒級配,其中3~30微米的顆粒含量比以前提高了30%,水泥顆粒級配合理,從大量的數(shù)據(jù)分析看,在同樣的比表面積的情況下,因其水泥顆粒情況較好,水泥強度比以前提高了3~5兆帕。同時,由于磨機(jī)臺時產(chǎn)量的提高,解決了窯磨不配套的難題,保證了該廠全年的生產(chǎn)任務(wù)完成。
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