金輪針布(江蘇)有限公司是國內專業生產紡織梳理元件的制造商,主要產品有系列梳理機用齒條、彈性針布、固定蓋板針布、整體錫林、分梳輥等,特別是在高速高產梳棉機用齒條、蓋板針布、固定蓋板針布方面在國內處于領先地位。“十五”期間,公司斥資4000多萬元用于生產裝備和工藝的技術改造,不僅優化了生產工藝、提高了產品的性能水平,而且創造了良好的經濟效益。研制成功全自動高速沖淬線。
“十五”期間,金輪針布先后投入2900多萬元對梳理機用齒條生產裝備和技術進行改造。公司在國內同行中率先引進了酸洗硼化技術、直拉絲技術裝備,取消了鋼絲拉撥過程中的半球化退火。不僅使電力資源消耗降低了近20%,也使成品鋼絲制造周期縮短,成本明顯下降。經過兩年的研究試驗,金輪針布研制成功全自動高速沖淬線,應用了伺服控制、plc控制和變頻調速、氣動控制、觸摸屏、在線高頻退火、在線高頻回火、多刀硬沖齒等技術。一改格拉夫式沖淬線機械傳動為電子齒輪傳動,可任意改變沖齒角度、齒距,只需在觸摸屏上輸入產品品種,就可以實現品種的改變。此外,氣動控制實現了斷電情況下的自動退出,保護齒條不損傷,線速度由原來格拉夫式生產線的10米/分提升到24米/分,使生產效率大大提高。在線回火技術的使用,使得齒條的基部硬度均勻,齒條的淬火應力有效地得到消除,避免了崩齒現象的發生,同時回火使得齒條內的碳化物析出,增加了齒條抗磨損的能力,通過回火的錫林齒條的耐磨能力提高20%以上。
在梳理機用齒條生產過程中,公司采用了氣體發生器生成氧氣和氮氣,采用進口丙烷槽罐供應丙烷氣取代瓶裝液化氣,由蝸桿式空壓機取代往復式空壓機進行集中供氣,使得四氣的壓力穩定,有效地保證了齒條的品質。
經過技術改造,金輪針布現有一條鋼絲預處理線、7聯9聯直進式拉絲機組、多臺高速四聯軋機、170多條沖淬線(其中高速沖淬線75條),一個氧氣站、氮氣站、丙烷氣站和壓縮空氣站,從而形成了年產量達到6000噸梳理機用齒條的能力。研發出新一代植針機,針對國內多數蓋板針布植針機機械傳動復雜不穩定、機件互換性差的現狀,公司開發出新一代植針機,通過在設備結構上做較大的調整,可以方便地實現各種植針組織,工作頻次達到360次/分,生產效率得到提高。此設備獲得國家實用新型專利,目前該公司已裝備了50多臺用于蓋板針布的制造。另外,金輪針布最早開發的裝備5磨頭磨針機,能夠實現5個磨頭一次完成蓋板針布的平磨、粗側磨、精側磨和壓磨的工作,磨針平整度可以穩定地控制在0.05mm以內,部分產品可以達到0.03mm的國際先進水平,公司現已裝備5臺這種裝備用于蓋板針布的生產。
在固定蓋板針布制造方面,公司在工藝裝備上淘汰了低速沖床沖蓋板齒片,采用了高速沖床和專用沖模,既提高了生產效率,也提高了固定蓋板的整體質量。另外,液壓包夾機的研制成功,有效地保證固定蓋板針布的平整度達到0.04mm以內,接近0.03mm的國際先進水平。
通過全面的技術改造,金輪針布的產品種類幾乎覆蓋了目前國內所有的品種,產品也由原來的單一檔次發展為高、中、低三個檔次,現已形成了年產梳理機用齒條6000噸、蓋板針布15000套、固定蓋板針布30000根的生產能力,成為國內最大的梳理器材制造商之一。
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