“氣分裝置關鍵位置的10臺液態烴泵密封故障率高,多次發生液化氣大量泄漏,直接威脅到人身、設備以及生產運行安全,從單端面密封改為雙端面干氣密封后運行平穩,消除了液態烴泵機械密封運行中的安全隱患,效果顯著。”對于日前已經實施的機械密封改造成效,河北滄州煉化設備工程處呂紅霞說。
從年初起,滄煉設備工程處成立了11個專業研究課題組,機械密封課題是其中之一。課題組集中調研了機械密封壽命的總體情況,通過對各車間的351臺機泵進行統計,發現76%的機械密封使用壽命超過8000小時。他們重點對其余24%低于8000小時使用壽命的進行分析,發現其中三分之二的機封并不是高溫重質環境下的機泵,水泵密封的壽命相對較短,而水泵中71%的機泵無外部沖洗。于是,他們提出了改善水泵運行工況,提高水泵機械密封質量以延長其壽命的方案。
課題組不斷加大專業研究深度,按照品牌統計了機械密封的使用壽命,為后續采購和使用提供參考意見。同時,總結了延長機械密封使用壽命的措施:一是對機械密封型式進行升級。高溫重油機泵由單端面密封改成雙端面密封,液態烴泵由單端面密封改成雙端面干氣密封,對含硫介質機泵密封實施改造。針對高故障率的水泵機械密封進行重點跟蹤分析,從運行工況和密封型式上采取相應措施,降低水泵密封的故障率。二是將安裝質量與維保單位的績效考核掛鉤,強化機泵密封安裝質量的過程管理。三是穩定機泵運行狀態,機泵切換周期由1個月改為3個月。四是明確穩定運行是影響機封壽命的核心因素,強化工藝操作管理,加大考核力度,穩定機泵工藝操作參數,減少操作波動。
目前,滄州煉化高溫重油機泵、關鍵位置的液態烴泵機械密封改造已經實施完成,效果明顯;含硫介質機泵、水泵的機械密封改造也完成立項。課題組組長、煉油一部副主任張強表示,課題組已經確立了影響機械密封壽命下一步研究方向,將通過繼續攻關提高機械密封壽命。
來源:中國工業報
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