3月2日下午,浙江誠創精密股份有限公司如約完成上海客戶的訂單,將50多萬個軸承套圈裝車發出。這已是該企業復工20天以來,發出的第15車貨物。
“多虧了‘機器換人’,我們才可以在延期開工后還能短時間內如約完成訂單。”誠創公司副總經理吳利平介紹說,得益于多年來的“機器換人”策略,復工以來,企業在組織員工做好疫情防控的同時,最大限度發揮自動化生產線等智能裝備的作用,產能已恢復到95%以上。
剛走進誠創精密股份有限公司,就可以聽到連續不斷的設備運轉聲。生產車間內,一臺臺精準智能的自動化設備高效運作,寬敞整潔的廠區里,只看到寥寥幾個工人在忙碌著。吳利平告訴記者,誠創精密股份有限公司是云和首批復工復產的企業之一,當前165名員工已有150多人到崗。“未到崗的幾名外地員工都是在自動化生產線上工作的,對正常生產影響并不大。”吳利平說,公司多年來利用智能化手段提升工作效率,想不到在關鍵時期發揮了作用。
“目前共有自動化生產流水線50條,雖有200多臺機器,但只需40個工人操作。”吳利平介紹說,公司從2003年推進“機器換人”以來,生產效率和產品質量都得到了明顯的提高,特別是在當前疫情影響下,“機器換人”為企業復產達產的用工方面減少了不少煩惱。
近年來,隨著市場競爭的不斷加大和勞動力成本上升、招工難等問題的日益突出,以機器替代人工的自動化生產模式,成為傳統制造業轉型發展的必要舉措。作為云和傳統優勢產業和支柱產業,近年來,云和不斷加大木玩行業的技術改造,先后搭建了“機器換人”中心、“政產學研用”等公共服務平臺,推動木玩產業技術創新和效率提升,行業勞動生產率年均提高10%以上。
浙江金爾泰玩具有限公司是一家集木制玩具設計、生產和銷售的企業,也是云和縣2019年度木玩行業“機器換人”省級試點示范企業。從2017年開始,金爾泰玩具有限公司先后投入340余萬元用于推進“機器換人”生產自動化技改,不僅“換”出了勞動力成本的下降,“換”出了生產效率的提高,同時也“換”出了產品品質的保證。
在金爾泰玩具有限公司生產車間里,只見疫情防控的宣傳板隨處可見,工人們有條不紊地操作著自動化設備。“我們公司員工返工率達到了80%左右,已經可以正常運作。”企業負責人葉世友介紹說,得益于“機器換人”,公司從2月14日復工以來,通過一周時間的追趕,產能基本恢復到正常水平。
來源:麗水網
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