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得益于“機器換人”,在返崗員工還未完全到崗的情況下,路橋不少企業依然有序復工,恢復產能,很大程度克服了疫情期間用工短缺問題。
浙江優特軸承有限公司是一家主營精密角接觸軸承、高速機床主軸軸承的企業。幾年前,它的生產車間需要200多名員工,屬于勞動密集型企業,從2018年開始,企業陸續投入8000多萬元,自主研發了12條新的生產線,實現了“機器換人”,產品的精密度也大大提高。
浙江優特軸承有限公司董事長 鄭子勛:原來是200多人,現在目前40多個人就夠了,技術改造以后對人工的需求大大降低,從人工工資來說,應該降低了大概百分之50%-60%。
當前,企業正在為廣東的兩家公司趕制5g設備配套零部件訂單,整個車間只有30名工人,盡管眼下一線員工的到崗率只有70%,但是產能已經恢復到了80%左右。
浙江優特軸承有限公司董事長 鄭子勛:整個形勢來看,這次能夠體現出了我們的改造是非常好的效果。
在綠田機械的電機生產車間,21條自動化生產線“火力全開”,這是企業去年投入3000多萬元剛剛引進的“串機電機自動生產線”。
綠田機械股份有限公司設備部電機分廠廠長 陳祥旦:我身后這條線是我們自動化程度最高的線,原先這條線要15個人,現在目前兩個人就可以代替。
綠田機械是一家以外貿出口為主的企業,3月份共有10多萬臺的清洗機訂單需要交付。在一般情況下,完成這些訂單需要1多名員工,但目前,企業在還缺多名員工的情況下,依然有信心完成訂單任務。
綠田機械股份有限公司設備部電機分廠廠長 陳祥旦:如果沒有這些自動化設備的話,在目前疫情條件下,根本無法完成訂單,有了這些設備,我們現在產能大概恢復了百分之80%-90%,基本上問題不大。
來源:臺州在線
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