“我參加過三次由中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會組織召開的trt(高爐煤氣余壓透平發(fā)電裝置)技術(shù)研討交流會,但今天是我最興奮的一次,我親眼目睹了全球最先進的3h-trt系統(tǒng),它使鋼鐵企業(yè)不但擺脫了長期受高能耗、高污染困擾的難題,還將為鋼鐵企業(yè)帶來可觀的經(jīng)濟效益……”這是中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會資深專家黃導(dǎo)在2月25日由中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會主辦的“3h-trt系統(tǒng)技術(shù)應(yīng)用與交流研討會”上發(fā)言時說的一段話。據(jù)記者了解,該裝置的控制穩(wěn)壓系統(tǒng)是陜鼓集團首創(chuàng)的,在國際上處于領(lǐng)先水平。
黃導(dǎo)顯得十分激動。他說,“3h-trt系統(tǒng)在鋼鐵行業(yè)的成功應(yīng)用,打破了國外高端技術(shù)裝備對我國的長期封鎖,是我國節(jié)能減排裝備開發(fā)歷史上的一座里程碑。”
創(chuàng)造可觀經(jīng)濟效益
2月26日,冒著綿綿細雨,記者隨參觀團來到寶鋼不銹鋼分公司2500立方米高爐trt運行現(xiàn)場參觀。
現(xiàn)場的工作人員告訴記者,這個系統(tǒng)采用當(dāng)前最先進的優(yōu)化控制技術(shù),綜合考慮高爐冶煉生產(chǎn)和運行工況,實現(xiàn)了高爐頂壓的優(yōu)化控制,目前trt系統(tǒng)運行狀況非常好。
那么,3h-trt系統(tǒng)到底能為鋼鐵企業(yè)創(chuàng)造多少效益呢?寶鋼不銹鋼分公司的工作人員給記者算了這樣一筆賬:改造前,高爐煤氣采用濕法除塵,最大發(fā)電功率為6000~7500千瓦,日發(fā)電量為16.8萬千瓦時;改造后,采用了干法除塵,并使用了高精度調(diào)節(jié)高爐頂壓的運作模式,trt系統(tǒng)的發(fā)電功率為8000~9200千瓦,平均日發(fā)電量為19.2萬千瓦時。
以某鋼鐵公司1750立方米高爐為例,采用3h-trt系統(tǒng)后,全年回收電量6603萬千瓦·時,約直接增加收入3301.5萬元;全年增產(chǎn)鐵5.08萬噸,增加產(chǎn)值1.16億元;全年節(jié)省焦炭量0.97萬噸,節(jié)省焦炭成本約1018萬元。以此類推,如果全國的鋼鐵企業(yè)都采用這種裝置,每年通過節(jié)能降耗所產(chǎn)生的經(jīng)濟效益就非常可觀了。
核心技術(shù)世界領(lǐng)先
據(jù)介紹,高爐煤氣余壓透平發(fā)電裝置(trt)是冶金行業(yè)一項重要的余壓余熱能量回收設(shè)備,它是利用高爐爐頂煤氣的余壓和余熱,把煤氣導(dǎo)入透平膨脹機做功,驅(qū)動發(fā)電機發(fā)電的一種能量回收裝置。它不僅可以回收煤氣的壓力和熱能,又可以凈化煤氣,降低噪音污染。同時,裝置在正常運轉(zhuǎn)時,能替代減壓閥組,很好地調(diào)節(jié)和穩(wěn)定爐頂壓力,對保證高爐運行、增產(chǎn)有良好的作用。
據(jù)統(tǒng)計,從1979年開始研制,到1985年開始在鋼鐵行業(yè)安裝第一臺trt裝置,截至目前,陜鼓已有200多套trt裝置在冶金行業(yè)運行的業(yè)績。在設(shè)計、制造、成套、控制、安裝、調(diào)試等諸多方面均處于國內(nèi)領(lǐng)先地位。經(jīng)過20多年的積淀,形成了濕式、干式、干濕兩用型三大系列七種規(guī)格,產(chǎn)品覆蓋300立方米到5500立方米高爐。
自2001年開始,陜鼓與浙江大學(xué)合作進行新型trt系統(tǒng)產(chǎn)品的研發(fā)。歷經(jīng)5年的努力,成功開發(fā)出“提高高爐冶煉強度的頂壓能量回收系統(tǒng)(簡稱3h-trt系統(tǒng))。該系統(tǒng)是在保持和優(yōu)化原有trt系統(tǒng)的高爐爐頂壓余熱能量回收進行發(fā)電功能的基礎(chǔ)上,通過對高爐頂壓進行高精度智能控制,達到提高高爐利用系數(shù),降低入爐焦比的功效,是具有國際領(lǐng)先水平的新一代trt裝置。
3h-trt系統(tǒng)是陜鼓集團與浙江大學(xué)合作研發(fā)的。該系統(tǒng)的控制方法是根據(jù)管網(wǎng)系統(tǒng)中煤氣流動壓力流量變化的流體力學(xué)平衡方程以及壓力流量瞬息變化的響應(yīng)特性,同時結(jié)合最先進的高級智能控制算法,計算靜葉或旁通閥的動態(tài)開度,以保證頂壓的穩(wěn)定。這種控制方法的原理是獨創(chuàng)的,也是陜鼓的專利技術(shù)。
這項新技術(shù)2005年初首次成功應(yīng)用在柳鋼6號高爐trt裝置上,實際運行表明,頂壓波動值小于1.5kpa,經(jīng)受住了穩(wěn)定性和可靠性的考驗。2005年12月,陜西省科技廳在進行現(xiàn)場鑒定時的評價是:該項技術(shù)已達到世界領(lǐng)先水平,并獲得2006年陜西省科技一等獎。
被“逼”出來的創(chuàng)舉
為什么要研制新一代高爐煤氣余壓透平發(fā)電裝置呢?陜鼓動力股份公司總經(jīng)理陳黨民在交流會上發(fā)言時,用一句簡短但意味深長的話做了回應(yīng):“為了滿足我國鋼鐵行業(yè)節(jié)能減排降耗的需要,提高我國trt裝備的研制水平和市場競爭力而研發(fā)的。”
一方面,近年來,國外高爐煉鐵生產(chǎn)技術(shù)在向提高頂壓方向發(fā)展,各國也都在為提高高爐爐頂壓力而努力。我國鋼鐵業(yè)也正不斷探索提高頂壓的方法,并取得了一些進展。
另一方面,國家鋼鐵行業(yè)將受鐵礦石、焦煤、焦炭、電力等原燃料價格大幅上漲影響,企業(yè)成本費用增長較快;國家加強宏觀調(diào)控,高耗能工業(yè)將面臨更大的電力等供應(yīng)制約;國家淘汰落后,控制產(chǎn)能,實行從緊的貨幣政策,企業(yè)資金壓力將加大,贏利空間將會縮小。
“所以,我們意識到必須依靠中國自身的實力進行研發(fā),只有這種自行設(shè)計、自主研發(fā)的產(chǎn)品才能夠保障中國在高端節(jié)能減排裝備行業(yè)的話語權(quán)。”為此,陜鼓成功開發(fā)了提高高爐冶煉強度的頂壓能量回收系統(tǒng)(3h-trt)。
黃導(dǎo)指出,2008年是中國實現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)的攻關(guān)之年,我國的節(jié)能減排法律體系也在不斷完善。因此,大力推廣應(yīng)用面廣的重大節(jié)能減排技術(shù)對鋼鐵行業(yè)尤為重要。自主創(chuàng)新是國家、工業(yè)企業(yè)核心競爭力重要內(nèi)容,節(jié)能減排技術(shù)也應(yīng)不斷優(yōu)化與創(chuàng)新。
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