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數控機床的故障分析 案例分析經驗介紹

2024-05-14 05:07:36 來源: 作者/編輯: 瀏覽次數:4861 手機訪問 使用手機“掃一掃”以下二維碼,即可分享本文到“朋友圈”中。

目前,數控機床的應用越來越廣泛,其加工柔性好,精度高,生產效率高,具有很多的優點。但由于技術越來越先進、復雜,對維修人員的素質要求很高,要求他們具有較深的專業知識和豐富的維修經驗,在數控機床出現故障才能及時排除。我公司有幾十臺數控設備,數控系統有多種類型,幾年來這些設備出現一些故障,通過對這些故障的分析和處理,我們取得了一定的經驗。下面結合一些典型的實例,對數控機床的故障進行系統分析,以供參考。

有時由于nc系統出現硬件的損壞,使機床停機。對于這類故障的診斷,首先必須了解該數控系統的工作原理及各線路板的功能,然后根據故障現象進行分析,在有條件的情況下利用交換法準確定位故障點。

例一、一臺采用德國西門子sinumeriksystem3的數控機床,其plc采用s5─130w/b,一次發生故障,通過nc系統pc功能輸入的r參數,在加工中不起作用,不能更改加工程序中r參數的數值。通過對nc系統工作原理及故障現象的分析,我們認為plc的主板有問題,與另一臺機床的主板對換后,進一步確定為

例二、另一臺機床也是采用sinumeriksystem3數控系統,其加工程序程序號輸入不進去,自動加工無法進行。經確認為

例三、一臺采用德國heidenhain公司tnc155的數控銑床,一次發生故障,工作時系統經常死機,停電時經常丟失機床參數和程序。經檢查發現

數控機床有些故障是由于nc系統機床參數引起的,有時因設置不當,有時因意外使參數發生變化或混亂,這類故障只要調整好參數,就會自然消失。還有些故障由于偶然原因使

例一、一臺采用日本發那科公司fanuc每次開機都發生死機現象,任何正常操作都不起作用。后采取強制復位的方法,將系統內存全部清除后,系統恢復正常,重新輸入機床參數后,機床正常使用。這個故障就是由于機床參數混亂造成的。

例二、一臺專用數控銑床,nc系統采用西門子的sinumeriksystem3,在批量加工中nc系統顯示2號報警&ldquolimitswitch&rdquo,這種故障是因為y軸行程超出軟件設定的極限值,檢查程序數值并無變化,經仔細觀察故障現象,當出現故障時,crt上顯示的y軸坐標確定達到軟件極限,仔細研究發現是補償值輸入變大引起的,適當調整軟件限位設置后,故障被排除。這個故障就是軟件限位設置不當造成的。

例三、一臺采用西門子sinumerik810的數控機床,一次出現問題,每次開機系統都進入automatic狀態,不能進行任何操作,系統出現死機狀態。經強制啟動后,系統恢復正常工作。這個故障就是因操作人員操作失誤或其它原因使

例一、一臺采用德國西門子sinumeriksystem3的數控機床,一次出現故障,nc系統加上電后,crt不顯示,檢查發現nc系統上&ldquocouplingmodule&rdquo板上左邊的發光二極管閃亮,指示故障。對plc進行熱啟動后,系統正常工作。但過幾天后,這個故障又出現了,經對發光二極管閃動頻率的分析,確定為電池故障,更換電池后,故障消除。

例二、一臺采用西門子sinumerik810的數控機床,有時在自動加工過程中,系統突然掉電,測量其24v直流供電電源,發現只有22v左右,電網電壓向下波動時,引起這個電壓降低,導致nc系統采取保護措施,自動斷電。經確認為整流變壓器匝間短路,造成容量不夠。更換新的整流變壓器后,故障排除。

例三、另一臺也是采用西門子sinumik810的數控機床,出現這樣的故障,當系統加上電源后,系統開始自檢,當自檢完畢進入基本畫面時,系統掉電。經分析和檢查,發現x軸抱閘線圈對地短路。系統自檢后,伺服條件準備好,抱閘通電釋放。抱閘線圈采用24v電源供電,由于線圈對地短路,致使24v電壓瞬間下降,

由于數控系統的控制核心是對機床的進給部分進行數字控制,而進給是由伺服單元控制伺服電機,帶動滾珠絲杠來實現的,由旋轉編碼器做位置反饋元件,形成半閉環的位置控制系統。所以伺服系統在數控機床上起的作用相當重要。伺服系統的故障一般都是由伺服控制單元、伺服電機、測速電機、編碼器等出現問題引起的。下面介紹幾例:

一臺采用sinumerik810/t的數控車床,一次刀塔出現故障,轉動不到位,刀塔轉動時,出現6016號報警&ldquoslidepowerpacknooperation&rdquo,根據工作原理和故障現象進行分析,刀塔轉動是由伺服電機驅動的,電機一啟動,伺服單元就產生過載報警,切斷伺服電源,并反饋給

例二、一臺采用直流伺服系統的美國數控磨床,e軸運動時產生&ldquoeaxisexecessfollowingerror&rdquo報警,觀察故障發生過程,在啟動e軸時,e軸開始運動,crt上顯示的e軸數值變化,當數值變到14時,突然跳變到471,為此我們認為反饋部分存在問題,更換位置反饋板,故障消除。

例三、另一臺數控磨床,e軸修整器失控,e軸能回參考點,但自動修整或半自動時,運動速度極快,直到撞到極限開關。觀察發生故障的過程,發現撞極限開關時,其顯示的坐標值遠小于實際值,肯定是位置反饋的問題。但更換反饋板和編碼器都未能解決問題。后仔細研究發現,e軸修整器是由z軸帶動運動的,一般回參考點時,e軸都在z軸的一側,而修整時,e軸修整器被z軸帶到中間。為此我們做了這樣的試驗,將e軸修整器移到z軸中間,然后回參考點,這時回參點也出現失控現象;為此我們斷定可能由于e軸修整器經常往復運動,導致e軸反饋電纜折斷,而接觸不良。校線證實了我們的判斷,找到斷點,焊接并采取防折措施,使機床恢復工作。

由于現代的數控系統可靠性越來越高,故障率越來越低,很少發生故障。大部分故障都是非系統故障,是由外部原因引起的。

1.現代的數控設備都是機電一體化的產品,結構比較復雜,保護措施完善,自動化程度非常高。有些故障并不是硬件損壞引起的,而是由于操作、調整、處理不當引起的。這類故障在設備使用初期發生的頻率較高,這時操作人員和維護人員對設備都不特別熟悉。

例一、一臺數控銑床,在剛投入使用的時候,旋轉工作臺經常出現不旋轉的問題,經過對機床工作原理和加工過程進行分析,發現這個問題與分度裝置有關,只有分度裝置在起始位置時,工作臺才能旋轉。

例二、另一臺數控銑床發生打刀事故,按急停按鈕后,換上新刀,但工作臺不旋轉,通過plc梯圖分析,發現其換刀過程不正確,計算機認為換刀過程沒有結束,不能進行其它操作,按正確程序重新換刀后,機床恢復正常。

例三、有幾臺數控機床,在剛投入使用的時候,有時出現意外情況,操作人員按急停按鈕后,將系統斷電重新啟動,這時機床不回參考點,必須經過一番調整,有時得手工將軸盤到非干涉區。后來吸取教訓,按急停按鈕后,將操作方式變為手動,松開急停按鈕,把機床恢復到正常位置,這時再操作或斷電,就不會出現問題。

這類故障是數控機床常見故障,一般都是由于檢測開關、液壓系統、氣動系統、電氣執行元件、機械裝置等出現問題引起的。有些故障可產生報警,通過報答信息,可查找故障原因。

例一、一臺數控磨床,數控系統采用西門子sinumeriksystem3,出現故障報警f31&ldquospindlecoolantcircuit&rdquo,指示主軸冷卻系統有問題,而檢查冷卻系統并無問題,查閱plc梯圖,這個故障是由流量檢測開關b9.6檢測出來的,檢查這個開關,發現開關已損壞,更換新的開關,故障消失。

例二、一臺采用西門子sinumerik810的數控淬火機床,一次出現6014&ldquofaultlevelhardeningliquid&rdquo機床不能工作。報警信息指示,淬火液面不夠,檢查液面已遠遠超出最低水平,檢測液位開關,發現是液位開關出現問題,更換新的開關,故障消除。

有些故障雖有報警信息,但并不能反映故障的根本原因。這時要根據報警信息、故障現象來分析。

例三、一臺數控磨床,e軸在回參考點時,e軸旋轉但沒有找到參考點,而一直運動,直到壓到極限開關,nc系統顯示報警&ldquoeaxisatmax.travel&rdquo。根據故障現象分析,可能是零點開關有問題,經確認為無觸點零點開關損壞,更換新的開關,故障消除。

例四、一臺專用的數控銑床,在零件批量加工過程中發生故障,每次都發生在零件已加工完畢,z軸后移還沒到位,這時出現故障,加工程序中斷,主軸停轉,并顯示f97號報警&ldquospindlespeednotokstation2&rdquo,指示主軸有問題,檢查主軸系統并無問題,其它問題也可導致主軸停轉,于是我們用機外編程器監視plc梯圖的運行狀態,發現刀具液壓卡緊壓力檢測開關f21.1,在出現故障時,瞬間斷開,它的斷開表示銑刀卡緊力不夠,為安全起見,

還有些故障不產生故障報警,只是動作不能完成,這時就要根據維修經驗,機床的工作原理,

例五、一臺數控機床一次出現故障,負載門關不上,自動加工不能進行,而且無故障顯示。這個負載門是由氣缸來完成開關的,關閉負載門是plc輸出q2.0控制電磁閥y2.0來實現的。用nc系統的pc功能檢查plcq2.0的狀態,其狀態為1,但電磁閥卻沒有得電。原來plc輸出q2.0通過中間繼電器控制電磁閥y2.0,中間繼電器損壞引起這個故障,更換新的繼電器,故障被排除。

例六、一臺數控機床,工作臺不旋轉,nc系統沒有顯示故障報警。根據工作臺的動作原理,工作臺旋轉第一步應將工作臺氣動浮起,利用機外編程器,跟蹤plc梯圖的動態變化,發現plc這個信號并未發出,

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