“這新式拔裝機就是好使。”襄樊北機務段六里坪分段檢修車間電器鉗工陳建林,對新型主斷路器拔裝機直伸大拇指。誰曾想到,這種受到職工歡迎的新型拔裝機,竟是一名普通電焊工改造的。
改造拔裝機的電焊工叫潘同基,今年42歲。只有初中文化的老潘,一次無意中聽到一名鉗工說,機車主斷路器報廢了,都是拔裝機造成的。傳遞傳動風缸力矩、分合機車高壓電路的主斷路器是機車的關鍵部件,每18個月進行一次探傷時,都需拔出軸承和法蘭盤。平常愛琢磨的老潘心想,拔裝機不好用,把它的缺點克服掉,問題不就解決了嗎?
于是,老潘開始搜集拔裝機的相關資料。他總結出了老拔裝機容易出現法蘭盤拉傷、軸承破裂等問題,并針對這些問題,開始設計新型立式液壓主斷路器轉軸拔裝機。
根據現場使用需要,按照主斷路器轉軸和法蘭盤的尺寸工藝要求,利用液壓千斤頂省力的特性,老潘確定了拔裝機的外形尺寸和整體構架,設計并制作了專用頂針和夾具。在車間的大力支持下,經過他4個多月的組裝和試驗,拔裝機終于改造成功。
新型立式液壓主斷路器轉軸拔裝機操作簡單,當解體轉軸配件時,用頂針頂住轉軸的中心工藝孔,操作液壓千斤頂,將法蘭盤及軸承依次拔下。裝配轉軸配件時,利用相同的原理,按照相反的順序操作即可。
新型立式液壓主斷路器轉軸拔裝機提高了工作效率,減輕了工人的勞動強度。使用老式拔裝機,需要2名工人1小時才能完成整個裝配,使用新型拔裝機1名工人15分鐘即可完成。新型拔裝機避免了裝配過程中配件的損壞,每年可節約材料費8000余元。新型拔裝機采取轉軸兩端定位的方式,轉軸和頂針中心線充分一致,克服了老式拔裝機加力的過程中轉軸迸出等缺點。
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